[1]田婷婷,田昌旻.连续重整装置催化剂再生工艺改进[J].石化技术与应用,2021,5:348-352.
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《石化技术与应用》[ISSN:1009-0046/CN:62-1138/TQ]
- 期数:
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2021年5期
- 页码:
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348-352
- 栏目:
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- 出版日期:
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2021-09-15
文章信息/Info
- Title:
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- 作者:
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田婷婷1; 田昌旻2
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1.中国石油大连石化公司 生产技术处,辽宁 大连 116031;2.中国石油大连石化公司 第一联合车间,辽宁 大连 116031
- Author(s):
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- 关键词:
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连续重整; 催化剂再生; 研究法辛烷值; 氧氯化; 氢铂比; 工艺改进
- Keywords:
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- 分类号:
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- DOI:
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DOI:10.19909/j.cnki.ISSN1009-0045.2021.05.0348
- 文献标识码:
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- 摘要:
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分析了中国石油大连石化公司连续重整装置催化剂失活原因,并对该装置重整反应、再生操作工艺参数进行优化调整,对再生单元流程进行改进,考察了催化剂再生效果。结果表明:催化剂在高苛刻度条件下进行反应,催化剂会因快速积炭而失去活性;通过采取将缓冲区料位计阻尼值由20 s降为15 s,降低蒸发塔压力至0.85~0.88 MPa,提高回流比至0.3~0.4,控制烧焦氧体积分数在0.50%~0.55%,将再生催化剂注氯量由16 kg/d提高至18 kg/d,提高再生电加热器和空气电加热器的出口温度分别至480~485 ℃,560~565 ℃,设置双注氯加热夹套等改进措施,重整反应温降逐渐由172 ℃提高至295 ℃,且处于稳定状态;重整待生催化剂氯质量分数由0.86%增至1.00%,再生催化剂氯质量分数由0.97%提高至1.13%;脱戊烷塔塔底油C≥8非芳烃质量分数由2.97%逐渐降至1.93%,研究法辛烷值由89提高至约100,苯收率由3.5%提高至5.5%;氯化温度由420 ℃提高至540 ℃,氢铂比由0.72提高至0.95,催化剂性能得到大幅提升。
- Abstract:
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更新日期/Last Update:
1900-01-01